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弹簧钢处理工艺案例
发布者:emark0406  发布时间:2011-03-17 09:31:39

某厂从上海聚晋实业有限公司021-36511970处购买鞍钢弹簧钢65Mn经剪切加工成片状后,再进行镀铬后严重渗氢,稍加用力即断裂,工厂技术人员原认为是材料的问题,经测试,弹簧钢材料五大元素均符合要求,后又认为是热处理问题,经重新取样热处理,检测热处理并无任何问题,后经反复追溯进一步了解方知是由退铬引起。

操作者硬铬镀成后发现工件的铬层厚度没有达到图纸要求,尤其是工件的中间部位。他们没有采取补镀方法加厚镀层,而是采取退除后重新镀铬方法。结果由于工件的四角与中间部位的镀层厚度相差悬殊,在盐酸中退除时,工件的中间部位由于镀层较薄,很快被退净,而四角由于镀铬时尖端放电,铬层很厚,迟迟退不净。同时未曾注意到此时酸正在向已退除铬层部位的钢铁的晶格之间渗氢,待工件的四个角上的铬层全退净,重新镀铬后即发现了稍加用力即断裂的现象。

硬铬层的退除以碱液中阳极退除较为适宜,阳极反应没有氢原子的侵害,不会引起工件的晶格内产生增加内应力的氢,从而可以避免因渗氢而出现断裂现象。

     对于已渗氢件在再镀铬之前需先驱氢处理,然后再镀铬。

     工厂在排除了一些工艺中容易出现的问题后,听从聚晋实业公司的建议,重新制定工艺操作标准,避免了采用一些特殊材料首次使用的生疏,固化了材料使用的稳定性,并加深了厂商双方的合作关系。

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